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#1D排粉機(jī)非傳端故障導(dǎo)致保護(hù)跳閘缺陷分析報(bào)告

2013-03-06

  一、事情經(jīng)過(guò)
  2009年12月19日中午13時(shí),集控室啟#1爐D排粉機(jī),17秒后跳閘(正常啟動(dòng)時(shí)間15秒),6kVD排粉機(jī)開關(guān)發(fā)‘正序動(dòng)作’,絕緣正常。DCS中電機(jī)非傳端軸溫在停運(yùn)10秒后快速上漲至102℃,就地測(cè)轉(zhuǎn)軸溫約50℃。隨即聯(lián)系電氣點(diǎn)檢處理,未再啟。
  19日中午點(diǎn)檢通知制粉二班進(jìn)行處理,下午開票吊回電機(jī),解體檢修,發(fā)現(xiàn)電機(jī)非傳端鋁制外擋油蓋內(nèi)壁大部分融化,融化后鋁水冷卻固化將軸抱死,非傳端軸承(型號(hào)NU224/C3(3G32224))內(nèi)圈有裂紋,軸承止動(dòng)圈(并帽)向外移位,止動(dòng)片與并帽脫離,轉(zhuǎn)子非傳端有明顯掃膛痕跡。隨后將備用排粉機(jī)清掃后安裝到位,于20日晚10點(diǎn)空試正常,21日6點(diǎn)帶負(fù)荷運(yùn)行正常。
圖一 軸承內(nèi)圈裂紋
圖二 轉(zhuǎn)子掃膛痕跡
  圖三 后端外擋油蓋高溫融化
  圖四 并帽與大軸被鋁水粘住
圖五 轉(zhuǎn)子軸螺紋垮絲
  二、原因分析
  1.止動(dòng)圈(并帽)向外位移與擋油蓋發(fā)生高速摩擦發(fā)熱,導(dǎo)致鋁制擋油蓋融化并粘住轉(zhuǎn)子大軸,并Z終抱死轉(zhuǎn)子,是造成啟動(dòng)時(shí)間超過(guò)保護(hù)定值,正序保護(hù)動(dòng)作的主要原因,非傳動(dòng)端軸溫飆升到100多度也是由于高速摩擦所致。
  2.止動(dòng)圈向外位移原因有以下幾點(diǎn):
  2.1上次檢修時(shí)止動(dòng)圈旋緊不到位,檢導(dǎo)致長(zhǎng)期運(yùn)行后慢慢松動(dòng),并Z終位移到與擋油蓋高速摩擦位置。
  2.2止動(dòng)圈內(nèi)側(cè)有一止動(dòng)片,銅質(zhì)止動(dòng)片6個(gè)爪子應(yīng)向下打入止動(dòng)圈預(yù)留的槽口內(nèi),止動(dòng)片的爪子未打入槽口或打入不到位,是止動(dòng)圈向外位移的重要原因。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)查看解體后電機(jī),發(fā)現(xiàn)止動(dòng)片6個(gè)爪子均直立,并未打入槽口,基本確定檢修工藝不良是導(dǎo)致此次事故的關(guān)鍵因素。
  2.3電機(jī)長(zhǎng)期(經(jīng)制粉二班查臺(tái)賬,告知從05年他們接受制粉系統(tǒng)以來(lái),此電機(jī)就一直沒(méi)有進(jìn)行過(guò)大修,按照4年一大修的原則,至少已經(jīng)超過(guò)了大修周期一年,)運(yùn)行,啟停頻繁,年久未修,直接導(dǎo)致了電機(jī)整體健康狀況下降,并Z終發(fā)生故障。
  三、防范措施
  1.加強(qiáng)設(shè)備日常巡視力度,對(duì)于出現(xiàn)軸溫升高或聲音異常的電機(jī),重點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè),及時(shí)加油,當(dāng)修必修,修必修好。
  2.進(jìn)一步規(guī)范電機(jī)檢修臺(tái)賬管理,全面清查全廠所有高壓馬達(dá)的歷史檢修及試驗(yàn)臺(tái)賬,對(duì)于超過(guò)檢修周期的電機(jī),要在機(jī)組大小修或停備期間,抓緊進(jìn)行大修工作,確保設(shè)備的健康穩(wěn)定運(yùn)行。
  3.加強(qiáng)電機(jī)檢修全過(guò)程質(zhì)量控制,優(yōu)質(zhì)高效的完成每一臺(tái)電機(jī)的大修工作,點(diǎn)檢員對(duì)自己的設(shè)備真正做到心中有數(shù)。