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Ф3.8×13M球磨機(jī)軸承溫升與齒輪磨損的維修改造

2013-02-16

  在某水泥生產(chǎn)企業(yè)的1000t/d粉媒灰、石灰、回收蒸汽和二氧化碳環(huán)保水泥生產(chǎn)線上,采用了一臺Ф3.8×13M中心傳動閉流球磨機(jī),用于水泥粉磨。該機(jī)自安裝調(diào)試后,先后進(jìn)行24小時空車試車、30%、65%負(fù)荷試車時,發(fā)現(xiàn)球磨機(jī)前后軸瓦發(fā)熱超標(biāo)。在正常運行一段時間后又發(fā)現(xiàn):大小齒輪的潤滑條件差,磨損較大,使用壽命短;進(jìn)料裝置密封性差,漏料使用環(huán)境污染較嚴(yán)重等問題。由此提出了對該設(shè)備進(jìn)行維修維護(hù)和改進(jìn),并對所產(chǎn)生的故障現(xiàn)象進(jìn)行認(rèn)真的分析論證,提出了合理的改進(jìn)實施方案,收到了良好的效果。
  球磨機(jī)試運行要求球磨機(jī)安裝調(diào)試(靜態(tài))驗收合格后,按球磨機(jī)的驗收技術(shù)條件要求,進(jìn)行必要的動態(tài)試車運行調(diào)試驗收具體驗收條件為:球磨機(jī)電動機(jī)單機(jī)空載運行4小時-電動機(jī)帶減速器空載運行8小時-電動機(jī)帶球磨機(jī)空載運行2小時-電動機(jī)帶球磨機(jī)負(fù)載30%運行24小時-電動機(jī)帶球磨機(jī)負(fù)載65%運行24小時-電動機(jī)帶球磨機(jī)負(fù)載100%運行24小時。在上述試車條件下,球磨機(jī)進(jìn)出料端支承軸承和齒輪傳動軸承等處溫度不高于40℃。
  故障現(xiàn)象
  試車運行檢查在進(jìn)行24小時空載試車過程中,在連續(xù)運行5小時時,檢驗發(fā)現(xiàn)球磨機(jī)進(jìn)料端軸瓦溫度54℃(環(huán)境溫度26℃);在進(jìn)行30%負(fù)荷試車過程中,連續(xù)運行23小時時,又檢驗發(fā)現(xiàn)球磨機(jī)進(jìn)料端軸瓦溫度高達(dá)60℃,出料端軸瓦溫度也高達(dá)65℃,且不穩(wěn)定。這些遠(yuǎn)高于規(guī)定的40,使球磨機(jī)試車調(diào)試工作被迫停止。為了進(jìn)一步驗證故障現(xiàn)象,在停機(jī)后,更換備用傳動盤磨,再次按要求進(jìn)行試車運行檢查,在球磨機(jī)進(jìn)出料端軸承處,同樣發(fā)現(xiàn)軸瓦溫度與更換前工作溫度相差不大。
  停機(jī)檢查
  試車停機(jī)后,拆卸球磨機(jī)檢查,發(fā)現(xiàn)出料端中空軸表面有長100mm~230mm,寬1mm,深2mm~15mm的裂紋三段;出料段軸瓦靠簡體的端面有(1.5~3)mmx(4~6)mm劃傷;中空軸進(jìn)料端比出料端高2mm~3mm;出料端瓦面有明顯擠壓裂紋。
  故障原因分析及處理
  故障原因之一故障檢查:發(fā)現(xiàn)減速器至出料端軸承座之問的安裝中心距,比設(shè)計大了5mm,在軸承溫度上升時(規(guī)定工作溫度范圍內(nèi)),由于中心距的增大,使中空軸軸肩與軸瓦端面的摩擦阻力增大,摩擦生熱嚴(yán)重,軸瓦工作溫度增加超過了規(guī)定的工作溫度,與的仿真分析結(jié)果基本~致。
  維修維護(hù)措施:重新安裝調(diào)試減速器至出料端軸承座之間的中心距,使之達(dá)到規(guī)定要求;調(diào)整增大出料端中空軸軸肩與軸瓦的端面間隙,減少軸肩與軸瓦之間摩擦阻力,消除運轉(zhuǎn)時肩軸與軸瓦的摩擦生熱。
  故障原因之二
  故障檢查:由于在球磨機(jī)的安裝調(diào)試過程中,發(fā)現(xiàn)安裝地基基礎(chǔ)沉陷,軸瓦已多次刮瓦,導(dǎo)致出料端中空軸的中心線比進(jìn)料端中空軸的中心線低5mm,比減速器輸出軸的中心線低4mm,遠(yuǎn)超過兩軸中心線高差不大于1mm的要求。使進(jìn)出料端軸承運轉(zhuǎn)發(fā)生干涉,摩擦阻力增大,發(fā)熱嚴(yán)重使軸承溫度升高,同樣與文獻(xiàn)的仿真分析結(jié)果基本一致。
  維修維護(hù)措施:用4.5mm墊片增高出料端軸瓦座,使前后中空軸中心線與減速器輸出軸中心線重合。調(diào)整瓦座端面與軸的夾角達(dá)90°,瓦面與軸均勻接觸,增加接觸角至45°以上,使接觸點均勻且達(dá)到1~2點/5mm~5mm的要求。
  故障原因之三
  故障檢查:出料螺旋筒與中空軸問之間的隔熱層未填實,隔熱效果差,球磨物料熱量傳到軸承工作區(qū),使軸承溫度增加圜。維修維護(hù)措施:重新澆注隔熱層,且將其填實,使之達(dá)到隔熱規(guī)定的要求。
  故障原因之四
  故障檢查:冷卻水不通暢,水壓、水量不足,冷卻效率不高。維修維護(hù)措施:提高冷卻水是水壓,增大流速,提高冷卻效率。