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一起發(fā)電機(jī)導(dǎo)軸承燒瓦事故

2013-01-17

作者:黃志雄
(廣西西津水力發(fā)電廠)
  某臺水輪發(fā)電機(jī)型號為SF24-60/8600,額定轉(zhuǎn)速100r/min,系半傘式機(jī)組,上導(dǎo)的型式是油潤滑分塊(分為8塊)巴氏合金斜子板式結(jié)構(gòu),布置在上機(jī)架。上導(dǎo)油槽的底部布置有一圈環(huán)形冷卻器,分為兩瓣,通過Ø20mm的接管與DN20mm的可鍛鑄鐵普通管路活接頭聯(lián)接。推力和上導(dǎo)冷卻水總量為120m3/h,上導(dǎo)的正常冷卻水壓力為0.2MPa。某日該機(jī)組開機(jī)運(yùn)行不到4min,計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)上位機(jī)簡報(bào)信息窗顯示有“上導(dǎo)軸承溫度過高”、“機(jī)組導(dǎo)葉全關(guān)”等信息出現(xiàn),出口開關(guān)跳閘,機(jī)組甩有功1.79MW,無功0.37Mvar。電磁閥動作緊急停機(jī),機(jī)組事故報(bào)警信息窗“上導(dǎo)軸承溫度過高”光字牌閃亮,軸瓦溫度顯示達(dá)100℃以上。運(yùn)行及檢修人員立即趕到現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)上導(dǎo)蓋板處有煙霧冒出,而且有焦糊味,上導(dǎo)油槽浮子油位計(jì)指向底位。分析上導(dǎo)軸瓦可能已燒壞,故該機(jī)組退出運(yùn)行,做事故搶修。
  1 事故原因 
  1.1 結(jié)構(gòu)缺陷 
  上導(dǎo)軸承拆蓋并加入壓力約0.17MPa的冷卻水,發(fā)現(xiàn)上導(dǎo)油槽內(nèi)-Y方向的冷卻器活接頭有水流射出,泄漏量較大。抽出軸瓦后,發(fā)現(xiàn)8塊軸瓦已燒壞,每塊軸瓦的中部均有寬約80mm,厚度為1mm的熔化層。拆開漏水的活接頭發(fā)現(xiàn)密封橡膠圈已損壞,與活接頭聯(lián)接的Ø20mm銅管的螺紋部分外徑偏小,螺紋散亂,安裝時(shí)使用了大量的密封生料帶,聯(lián)接強(qiáng)度較低,兩段管路聯(lián)接中心偏差較大,安裝時(shí)密封圈就被損壞。而且橡膠密封圈耐油性較差,浸潤在透平油中變硬變質(zhì),止漏效果差。由于機(jī)組運(yùn)行時(shí)特別是機(jī)組停機(jī)制動時(shí)機(jī)架振動較大,導(dǎo)致活接頭逐漸松動直至脫落。
  由于上導(dǎo)油槽底部冷卻器水管距尾水的高程高出近8m,機(jī)組停機(jī)無冷卻水,開機(jī)前約6h內(nèi)油槽內(nèi)的透平油幾乎全部從冷卻器的故障活接頭及管路泄漏到下游尾水,導(dǎo)致軸承干摩擦而燒瓦,這是造成這次上導(dǎo)軸承燒瓦的主要原因。 
  1.2 監(jiān)測手段存在的問題 
  上導(dǎo)油槽只在風(fēng)洞內(nèi)設(shè)置浮子液位計(jì),油槽油位過高、過低時(shí)發(fā)出故障信號。事故前,即開機(jī)前5h,當(dāng)上導(dǎo)油槽油位過低時(shí),故障信號只在監(jiān)控系統(tǒng)的信息窗中作為一條信息發(fā)出,由于窗口有許多機(jī)組運(yùn)行信息不斷出現(xiàn),因此很快被覆蓋,加上無事故(故障)聲響報(bào)警,故未能被運(yùn)行人員及時(shí)發(fā)現(xiàn)。需要指出的是:(1)由于風(fēng)洞內(nèi)發(fā)電機(jī)出口及中性點(diǎn)引出母線無任何安全遮攔,容易造成巡視人員傷亡事故;(2)由于機(jī)組存在的缺陷,在目前運(yùn)行條件下,無法對單臺機(jī)組操作油系統(tǒng)的泄漏量進(jìn)行精確測量。
  另外,事故發(fā)生前一天,機(jī)組開機(jī)運(yùn)行時(shí)上導(dǎo)瓦的兩個測溫計(jì)顯示較前期上升了3~4℃,但未能引起運(yùn)行人員的足夠重視。瓦溫升高的原因是由于機(jī)組運(yùn)行時(shí)故障活接頭漏水,部分水進(jìn)入油槽使透平油的潤滑、散熱效果變差。由于上導(dǎo)油槽未裝設(shè)油混水測量計(jì),冷卻器漏水時(shí)未被及時(shí)發(fā)現(xiàn)。同時(shí),運(yùn)行人員反映,該機(jī)組的尾水處水面有許多浮油,通知檢修人員檢查機(jī)組透平油系統(tǒng)各部分包括集油槽、漏油槽、水導(dǎo)油槽、導(dǎo)葉接力器等部位是否存在大量漏油現(xiàn)象,但均未發(fā)現(xiàn)問題。由于一臺鄰近機(jī)組檢修時(shí)安裝單位將一些廢油倒入檢修集水井,檢修排水泵時(shí)將廢油排入尾水,使檢修人員誤認(rèn)為尾水處的浮油是廢油造成的。
  2 故障處理及防范措施 
  2.1 故障處理 
  打開上導(dǎo)端蓋,抽出軸瓦后,更換損壞的活接頭的密封圈,調(diào)整活接頭兩段銅管的中心一致,上緊冷卻器的故障活接頭,檢查另一個活接頭的聯(lián)接情況。通過試驗(yàn)水壓(0.3MPa)耐壓30min試驗(yàn)合格后,將刮研好的8塊備用上導(dǎo)瓦回裝,按單側(cè)間隙0.15~0.20mm調(diào)整軸瓦間隙,模擬上導(dǎo)油位過低、過高信號試驗(yàn)合格。開機(jī)空轉(zhuǎn)試驗(yàn)30min及帶10MW負(fù)荷試驗(yàn),瓦溫、油溫的溫升趨勢無異常,機(jī)組恢復(fù)正常運(yùn)行狀態(tài)。 
  2.2 改造情況 
  經(jīng)過3個月運(yùn)行后,上導(dǎo)冷卻器活接頭又再次發(fā)生泄漏,但未造成重大事故。說明該油槽冷卻器聯(lián)接方式的可靠性很差,因此進(jìn)行技術(shù)改造,以消除這一安全隱患。將浸在油槽內(nèi)的冷卻水系統(tǒng)的兩個管路活接頭改為法蘭螺栓聯(lián)接,提高冷卻器聯(lián)接的可靠性。上導(dǎo)軸槽增加油位傳感器,接入計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng),以便實(shí)施對油槽油位的在線監(jiān)視。增加機(jī)組推力、上導(dǎo)和水導(dǎo)軸承溫度及油槽油位故障的語音報(bào)警功能。在發(fā)電機(jī)風(fēng)洞內(nèi)的出口母線及中性點(diǎn)母線出口附近增加安全圍欄,保證進(jìn)入風(fēng)洞監(jiān)測上導(dǎo)及推力軸承油槽油位的運(yùn)行和檢修人員的人身安全。
  3 結(jié)束語 
  水輪發(fā)電機(jī)組的技術(shù)供水系統(tǒng)特別是各部軸承、定子、轉(zhuǎn)子等設(shè)備的冷卻水系統(tǒng)的故障率較高,通常情況下故障容易被排除。但有些泄漏、堵塞故障往往引發(fā)諸如燒瓦、絕緣擊穿等重大事故。例如,某額定出力為57.2MW的水輪發(fā)電機(jī)組由于發(fā)電機(jī)空氣冷卻器存在積水底盤傾斜、無排水孔等缺陷,就曾發(fā)生過因一個空氣冷卻器漏水過大,積水流入發(fā)電機(jī)定子,造成定子線圈絕緣擊穿,機(jī)組被迫停運(yùn)數(shù)天的重大事故。上述發(fā)電機(jī)上導(dǎo)燒瓦事故也是一個典型例子。因此,對該系統(tǒng)的一些重要部位的可靠性加以認(rèn)真分析研究和改進(jìn),加強(qiáng)監(jiān)視、檢測手段,確保機(jī)組軸承油箱油位異常和各軸承油箱內(nèi)油混水過量等事故報(bào)警功能的可靠性,已實(shí)行的機(jī)組計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)能自動監(jiān)控各軸承油箱油位及自動監(jiān)控油混合情況。在機(jī)組保護(hù)、監(jiān)控系統(tǒng)未完善的情況下,運(yùn)行及檢修人員應(yīng)加強(qiáng)對冷卻水系統(tǒng)的巡回檢查及維修,及時(shí)分析、處理各種故障,確保機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。

來源:《電力安全技術(shù)》2002年03期