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2012-08-14
我車間日前有兩臺連鑄機生產(chǎn)線,均為奧鋼聯(lián)圖紙設(shè)計,一機一流立彎式板坯連鑄機,澆鑄半徑R8m,1#機于88年投產(chǎn),2#機于95年打投產(chǎn),現(xiàn)均達到設(shè)計生產(chǎn)能力,每天每臺機子產(chǎn)量均在2000T以上。兩臺連鑄機采用干油站集中供油潤滑方式,其特點潤滑設(shè)備先進,潤滑點多,管線長,工作溫度高,工作時潤滑脂處于水淋狀態(tài),設(shè)備的工作環(huán)境比較惡劣,因而其使用的潤滑油有較高的要求。
?、倌透邷?,設(shè)備工作環(huán)境溫度高達900℃,因此要求油脂有較高的耐高溫性能。
?、诳顾苄裕?#、2#機二冷室采用水冷系統(tǒng),要求油脂在有水沖刷的情況下,有較高的附著能力,并保持對潤滑部位良好的潤滑作用。
③有良好的抗磨性能。
通過有關(guān)資料介紹,脲基脂能夠滿足以上惡劣工況下的正常工作,脲基脂有特殊的晶體結(jié)構(gòu)和膠體結(jié)構(gòu),對金屬表面的附著力較強。強的附著力導致生成穩(wěn)定的有機物層,從而防止了金屬的直接接觸,因此脲基脂有著較其它脂類更優(yōu)良的潤滑性能。脲基脂潤滑過的軸承滾動表面,形成氧化鐵層,該氧化層導致表面染色現(xiàn)象。氧化鐵表面膜引起摩擦系數(shù)減小和磨損的降低,這就是脲基脂的潤滑機理。
鑒于我車間原用脂在抗水淋性,抗乳化性方面的不足,我們決定在連鑄機上試用脲基脂。
一、在2#機上使用情況
從四月二十三日起,我們開始在2#連鑄機的主機系統(tǒng)和出坯系統(tǒng)試用脲基脂,使用該脂之前,拉矯力較大為80—85T,使用后,拉矯力逐漸降低,兩天后拉矯力降為55T,并維持50—55T拉矯力30多天至定檢。七月八日,2#機的四個潤滑系統(tǒng)全部采用脲基脂,使用脲基脂后,潤滑狀況明顯改善,使用該脂前,2#機每月都要因為拉矯力大要檢修一回,換扇形段3—5個,使用該脂后,六月四日、七月二十日、九月十五日進行換段檢修,除8月16日事故更換了段外,平均檢修周期延長到一個半月左右,已達到無檢修連續(xù)拉鋼1200爐,8萬噸的生產(chǎn)記錄。
二、在1#連鑄機上的使用情況
從8月2日開始,我們在1#連鑄機的主機系統(tǒng)采用脲基脂,采用后,1#機運行平穩(wěn),拉矯力減緩,各潤滑點潤滑良好,維修低拉矯力至14日,檢修后又維修低拉矯力生產(chǎn)至26日,為時12天,較以往每周因為拉矯呼大必須停機檢修換輥,檢修的周期延長了近1倍,9月10日,1#機檢修后我們在1#機全部系統(tǒng)中采用脲基脂潤滑一直使用至今,拉矯力一直維修在剛檢修后的低拉矯力狀態(tài),拉矯力確有降低,已經(jīng)連續(xù)生產(chǎn)12天,拉鋼460爐,計3萬噸,并且有可能達到三周低拉矯力拉鋼無檢修的生產(chǎn)記錄。
1#、2#機下線檢修理的扇形段、彎曲段、結(jié)晶器和輥子,在檢修區(qū)打下軸承后觀察到各潤滑點供油充分,油膜明顯,油脂色澤正常,無變質(zhì)現(xiàn)象,管線無結(jié)焦、無炭化,該脂在使用過程中,泵壓穩(wěn)定未發(fā)現(xiàn)管路堵塞,分油器柱塞卡死現(xiàn)象,并且該油脂純凈度良好,使用過程中未發(fā)生機雜原因故障。
三、經(jīng)濟效益
①使用該脂后,用脂量減小,使用脲基脂以前,1#機每個月要消耗潤滑脂26—28桶,2#機每月要消耗潤滑脂22—24桶。使用脲基脂,從4月23日,2#機主機、出坯系統(tǒng)使用算起,到7月8日,2#機全部采用脲基脂,8月2日1#機主機用脂18桶,2#機用脂16桶。按此計算,算月油脂消費可節(jié)約1.5萬元。
?、谡加蒙a(chǎn)時間減少。
1#機原來需每周檢修一次,使用脲基脂后,可實現(xiàn)每兩周定檢一次按此計算,一個月可節(jié)約兩次檢修時間,一次按8小時計算,共計16小時,用此16小時進行生產(chǎn),可生產(chǎn)24爐鋼,1爐按65T計,可生產(chǎn)1560噸,按每噸鋼增效100元,可增效15.6萬元。
③檢修費用降低。
1#機原來每周檢修一次,換輥10根左右,使用脲基脂后,每月只需檢修兩次,少換輥20根,按每根輥子損壞軸承兩盤計,每盤軸承平均價格為1000元,可節(jié)約費用2000元/根,檢修一要輥子的人工費為500元,即每月節(jié)約費用(2000+500)*20=50萬元。
2#機原來每月檢修一次,換扇形段3-5個,使用脲基脂后每個半月檢修一次,按此計算,每個月少換段2-3個,每個扇形段每次檢修平均更換2根輥,按每根輥換2盤軸承計,每盤軸承平均價格為1200元,每月可節(jié)約軸承費用1萬元左右。每個扇形段的檢修人工費為7000-8000元,即每個月2#機扇形段可節(jié)約費用3萬元。
以上三項,每月可節(jié)約費用1.5+15、6+3、9+5+3=29萬元,除此以外,由于檢修時間減小,檢修人員的勞動強度大大降低。
通過脲基脂在1#、2#機上007A的試用,我們感到我們的設(shè)備運行狀態(tài)此以前有明顯好轉(zhuǎn),減少了檢修的工作量,并且取得了明顯的經(jīng)濟效益。
經(jīng)過幾個月的實驗,我們認為,脲基脂在連鑄機設(shè)備上的應(yīng)用是可行的,而且也是適合于連鑄機惡劣工況條件工作的新型潤滑脂。