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2012-06-27
作者:李俊杰1,方麗娜2 ,曹小海2 ,張偉平3
(1.石家莊市誠(chéng)達(dá)機(jī)械廠;2.唐山不銹鋼有限責(zé)任公司設(shè)備部;3.鹿泉市水務(wù)局)
摘 要:介紹了唐山不銹鋼有限責(zé)任公司1580mm生產(chǎn)熱軋線層冷輥道軸承用油氣潤(rùn)滑取代干油潤(rùn)滑改造的原理、技術(shù)要點(diǎn)及應(yīng)用特點(diǎn),改造后取得了顯著效益。
關(guān)鍵詞:油氣潤(rùn)滑技術(shù);熱軋機(jī)組;層冷;輥道;應(yīng)用
1 存在問(wèn)題
唐山不銹鋼有限責(zé)任公司1580mm熱軋車(chē)間層冷輥道位于精軋機(jī)組之后、帶鋼冷卻區(qū),將軋制后的帶鋼輸送到地下卷取機(jī),輥道總長(zhǎng)約105米。為了確保帶鋼獲得良好的組織性能和機(jī)械性能,對(duì)帶鋼在層冷輥道上進(jìn)行層流冷卻控制。它是根據(jù)帶鋼厚度、溫度、鋼種及軋制速度等工藝參數(shù),控制開(kāi)啟冷卻單元的組數(shù),來(lái)調(diào)節(jié)冷卻水量,將帶鋼由終軋溫度冷卻至所要求的卷取溫度。層流冷卻裝置的使用會(huì)造成冷卻水四處噴灑現(xiàn)象,帶鋼在被冷卻的同時(shí),表面也會(huì)有氧化鐵皮產(chǎn)生,如果軸承座的密封條件不好,將會(huì)有冷卻水和氧化鐵皮等雜質(zhì)進(jìn)入軸承座內(nèi)部,冷卻水的進(jìn)入會(huì)使?jié)櫥瑒╇S水流失,導(dǎo)致軸承潤(rùn)滑效果明顯降低,軸承的使用壽命明顯下降,雜質(zhì)的進(jìn)入將導(dǎo)致軸承軸承的磨損。
1580mm熱軋層冷輥道采用油脂潤(rùn)滑,由于潤(rùn)滑脂停留在軸承座內(nèi),導(dǎo)致帶鋼長(zhǎng)期熱輻射而引起軸承發(fā)熱的熱量不能被帶走,使得軸承座內(nèi)溫度升高,易使?jié)櫥趸?,氧化的?rùn)滑脂不能及時(shí)排出軸承座,在軸承座內(nèi)形成粘結(jié),并可能形成顆粒塊,導(dǎo)致軸承座損壞和死輥[1]。隨著1580熱軋車(chē)間不銹鋼的批量生產(chǎn),對(duì)軋鋼設(shè)備的要求也越來(lái)越高。由于軋制不銹鋼需要較快的穿帶速度,這就會(huì)使帶鋼進(jìn)入卷取機(jī)的卷曲阻力增大,可能會(huì)影響到不銹鋼板帶表面質(zhì)量。基于以上原因我們?cè)?008年11月對(duì)層冷輥道軸承進(jìn)行了油氣潤(rùn)滑改造(見(jiàn)圖1)。


2 油氣潤(rùn)滑系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)設(shè)計(jì)
2.1 軸承潤(rùn)滑油消耗量計(jì)算
1580mm熱軋車(chē)間層冷輥道共419根,每個(gè)輥道由2個(gè)潤(rùn)滑點(diǎn),軸承為調(diào)心滾子軸承,型號(hào)為22318C/W33,根據(jù)SKF提供油氣潤(rùn)滑油量:
Q= C×D×B ×a×N (1)
式中:Q— 潤(rùn)滑油消耗量(ml/h) ;
C— 潤(rùn)滑系數(shù)(0.00003~0.00005) ;D— 軸承外徑(mm);D=190mm;B—軸承列寬(mm);B=64mm ;a—安全系數(shù)(取a=2);N—潤(rùn)滑點(diǎn)數(shù):838個(gè)
將上述各值代入(1)式,可求得潤(rùn)滑油消耗量Q=1185ml/h
2.2 壓縮空氣消耗量計(jì)算
目前沒(méi)有一個(gè)用于計(jì)算壓縮空氣消耗量的公式或是理論推斷。根據(jù)多年的實(shí)踐,用于軸承或些滑動(dòng)面時(shí),壓縮空氣是連續(xù)供給的,平均每個(gè)潤(rùn)滑的壓縮空氣消耗量為1.5m3/h,所以壓縮空氣耗量為1257m3/h[2]。
2.3 其它主要技術(shù)參數(shù):
供油壓力:5 ~7MPa;供氣壓力:0.4 ~0.6MPa;泵的流量:1200mL/min
潤(rùn)滑油:N320#極壓工業(yè)齒輪油;油箱:不銹鋼質(zhì)油箱,容量500L
3 潤(rùn)滑系統(tǒng)原理
3.1 油氣潤(rùn)滑系統(tǒng)原理圖

主機(jī)啟動(dòng)后,潤(rùn)滑系統(tǒng)接通,適合頻繁起動(dòng)的齒輪泵組2和一個(gè)蓄能器11組成保壓供油回路,并保證系統(tǒng)的油壓在5~7MPa,電磁閥7開(kāi)始切換。當(dāng)減壓閥19壓力減至80bar時(shí),齒輪泵2開(kāi)始向遞進(jìn)式分配器6供油,該分配器的內(nèi)部柱塞在油壓作用下依次順序動(dòng)作,不斷向混合塊5內(nèi)供油。同時(shí),電磁閥16接通,壓縮空氣經(jīng)減壓閥17減壓至400-500kPa后,進(jìn)人油氣混合塊5形成氣液兩相流體。在壓縮空氣的連續(xù)作用下,潤(rùn)滑劑從油氣混合塊出來(lái)輸送到油氣分配器后在分配給各輥道軸承。
3.2 油氣潤(rùn)滑系統(tǒng)的組成
油氣潤(rùn)滑系統(tǒng)大體上可劃分為五部分:
3.2.1 供油部分。有油箱、油泵、溢流閥、過(guò)濾器等主要元件組成,由于油氣潤(rùn)滑的耗油量比較小,所以泵的排量一般較小,為了能輸送高粘度的潤(rùn)滑油,油泵的工作壓力一般都較高。
3.2.2 供氣部分。為系統(tǒng)提供清潔而干燥的壓縮空氣,必須先經(jīng)過(guò)油水分離及過(guò)濾。在供氣管線上裝有壓力控制器,實(shí)時(shí)對(duì)系統(tǒng)的氣壓進(jìn)行監(jiān)控。
3.2.3 油氣混合部分。能使油能很好地分散成油滴,均勻地分散在管道內(nèi)表面,形成油氣兩相環(huán)狀流。
3.2.4 油氣分配部分。油氣混合體在進(jìn)入各摩擦副之前,應(yīng)按照各摩擦副的需要量均勻地分配供給。
3.2.5 電控部分。這套油氣潤(rùn)滑系統(tǒng),自身帶有一個(gè)小型PLC控制系統(tǒng),對(duì)潤(rùn)滑系統(tǒng)的可靠工作實(shí)行監(jiān)控較方便。不僅監(jiān)控油箱液位、壓縮空氣壓力和遞進(jìn)式分配器,還能遠(yuǎn)程操作。
4 改造和維護(hù)過(guò)程中的技術(shù)要點(diǎn)
4.1 將軸承座的密封改為耐高溫氟化橡膠密封并在安裝時(shí)讓密封反裝,唇口向外,這樣可保證軸承座里的壓縮空氣能順利頂開(kāi)密封外溢帶走大量的熱量,使得軸承擁有了一個(gè)相當(dāng)良好的運(yùn)行環(huán)境,又能夠使使軸承座內(nèi)部相對(duì)外界擁有一個(gè)約2bar的正壓:另一方面可以防止外界的冷卻水和氧化鐵皮等進(jìn)人軸承座內(nèi)部,避免了軸承的異常損壞。
4.2 改造時(shí)必須將原軸承座上用于干油回油的孔堵死,并且保證軸承座內(nèi)有足夠的潤(rùn)滑油液位[3]。
4.3 氣源應(yīng)充分潔凈與干燥。唐山不銹鋼層冷輥道油氣潤(rùn)滑所使用的氣源為經(jīng)過(guò)充分過(guò)濾和干燥處理過(guò)的壓縮空氣,自2008年11月改造以來(lái)還沒(méi)有發(fā)生過(guò)因氣源帶入雜質(zhì)和水分而導(dǎo)致的分配器堵塞故障。
4.4 熱輸出輥道如果因檢修長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)關(guān)閉油氣潤(rùn)滑系統(tǒng)后,必須在輥道啟動(dòng)前半小時(shí)開(kāi)啟,以確保潤(rùn)滑油被輸送到輥道軸承,保證軸承能夠得到充分潤(rùn)滑[4]。
4.5 在清洗分配器時(shí),清洗前應(yīng)先用壓縮空氣從入口向出口方向噴吹,隨后再反向噴吹,以保證分配器內(nèi)部暢通。
4.6 1個(gè)主站和5個(gè)衛(wèi)星站的系統(tǒng)配置形式可適應(yīng)對(duì)設(shè)備分批改造的要求。每個(gè)衛(wèi)星站對(duì)應(yīng)著不同的輥道,如1#衛(wèi)星站對(duì)應(yīng)1-88#輥道, 2#衛(wèi)星站對(duì)89-88#輥道,可逐段選擇性改造,即一次安裝一個(gè)主站加1一5個(gè)衛(wèi)星站和所需的TURBOLUB油氣分配器。電控系統(tǒng)及程序按照1個(gè)主站加5個(gè)衛(wèi)星站進(jìn)行設(shè)計(jì),增上衛(wèi)星站時(shí)只需將新投人衛(wèi)星站電信號(hào)接人主控箱即可投人使用。
4.7 安裝油氣潤(rùn)滑電氣裝置時(shí),應(yīng)遠(yuǎn)離熱源,避免元器件受到熱輻射;將報(bào)警指示引入生產(chǎn)線的主操作室,以便及時(shí)掌握油氣潤(rùn)滑裝置的運(yùn)行。
5 油氣潤(rùn)滑系統(tǒng)在層冷輥道上的優(yōu)勢(shì)
5.1 油氣潤(rùn)滑在輸送過(guò)程中溫度較低,而且管路中間為壓縮空氣,沿管壁有很薄的一層潤(rùn)滑油,所以不會(huì)象干油那樣受高溫影響結(jié)塊并堵塞管道進(jìn)而導(dǎo)致潤(rùn)滑失效。
5.2 油氣潤(rùn)滑時(shí),大量的常溫空氣連續(xù)不斷地流過(guò)軸承內(nèi)、外環(huán)和滾珠間所形成的空間,起到強(qiáng)迫對(duì)流冷卻的作用,帶走了軸承內(nèi)部的熱量,軸承能維持在相對(duì)較低的溫度下運(yùn)行,因而軸承壽命有了明顯提高。
5.3 油氣潤(rùn)滑適用于高速和低速情況。油氣潤(rùn)滑連續(xù)均勻地提供給軸承座新鮮、承載能力強(qiáng)、高粘度潤(rùn)滑油,能夠建立起穩(wěn)定的承載油膜,有很好的潤(rùn)滑效果。
5.4 油氣潤(rùn)滑作為一種微量潤(rùn)滑方式,其對(duì)潤(rùn)滑油的利用率高,每個(gè)軸承每小時(shí)只需要1一2ml的潤(rùn)滑油即可滿足潤(rùn)滑要求,經(jīng)濟(jì)效益明顯。
5.5 采用油氣潤(rùn)滑后對(duì)外界排放的油非常少,油不被霧化,也不和空氣真正融合,不污染生產(chǎn)環(huán)境及冷卻水。冷卻水變得更干凈了,水處理費(fèi)用因此下降。
6 油氣潤(rùn)滑系統(tǒng)在層冷輥道的使用效果
油氣潤(rùn)滑系統(tǒng)自2008年11月改造完成后,工作可靠。能實(shí)現(xiàn)在線、連續(xù)地對(duì)層冷輥道進(jìn)行潤(rùn)滑。
6.1 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際使用情況表明,使用油脂潤(rùn)滑時(shí),軸承的平均使用壽命基本上只有3個(gè)月,改造后使用油氣潤(rùn)滑時(shí),軸承的平均使用壽命為12個(gè)月,有的甚至達(dá)到18個(gè)月,軸承壽命的延長(zhǎng),節(jié)省了大量的檢修時(shí)間。
6.2 改造前,419根層冷輥道,每月的耗油量為15桶,5000元/桶;改造后419根熱輸出輥道,每月的耗油量?jī)H為3.5桶,1750元/桶。每個(gè)月的油耗量為6000元,可見(jiàn)用普通稀油代替了昂貴的高溫潤(rùn)滑脂,每月可節(jié)省油脂消耗費(fèi)用為6.9萬(wàn)元。
6.3 油氣潤(rùn)滑系統(tǒng)中除了油泵、換向閥和分配器外,無(wú)其他運(yùn)動(dòng)部件,也無(wú)發(fā)熱量大的元件,因此系統(tǒng)穩(wěn)定性和可靠性好,維護(hù)成本極低,在運(yùn)行時(shí)保持壓縮空氣的質(zhì)量,則基本上免維護(hù),從而節(jié)約了大量的人工費(fèi)用和檢修維護(hù)費(fèi)用。
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來(lái)源:《河北冶金》