作者:賈廣林,謝朝軍,楊少林,徐宏杰
(西北機(jī)器廠)
摘 要:對(duì)影響繞絲機(jī)車(chē)頭主軸軸承壽命的原因進(jìn)行系統(tǒng)分析,根據(jù)起產(chǎn)生故障的原因提出新的改進(jìn)方案,并通過(guò)試驗(yàn)使之符合要求。
關(guān)鍵詞:軸承壽命;故障分析;改進(jìn)措施
1 引言
隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,滾動(dòng)軸承作為標(biāo)準(zhǔn)的精密零件已廣泛的應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)及國(guó)防科技事業(yè)等各個(gè)領(lǐng)域。如果軸承在使用過(guò)程中發(fā)生損壞等意外情況時(shí),將會(huì)出現(xiàn)設(shè)備停轉(zhuǎn)、功能受損等嚴(yán)重情況。本文以我廠生產(chǎn)的J62005-2/ZF型繞絲機(jī)為例,對(duì)影響其主軸軸承壽命的原因進(jìn)行系統(tǒng)分析并提出合理的改進(jìn)措施。
我先簡(jiǎn)單的介紹一下繞絲機(jī)車(chē)頭主軸結(jié)構(gòu)及工作條件,其結(jié)構(gòu)如圖1所示,三個(gè)軸承支撐著主軸,工作條件為輕負(fù)荷、高轉(zhuǎn)速,轉(zhuǎn)速為30000rpm。芯線由14#主軸中心孔穿過(guò),作勻速直線運(yùn)動(dòng),裝在13#密封套的鎢絲通過(guò)高速旋轉(zhuǎn)拋出來(lái),均勻的纏繞在芯線上,形成均勻的螺距。6#軸承7000C為2件,P4級(jí),9#軸承B7001C,P4級(jí),且嚴(yán)禁油從右端滲出。一般情況下,主軸軸承使用三個(gè)月左右就會(huì)失效,Z好的也不超過(guò)半年。軸承失效形式為,軸承轉(zhuǎn)動(dòng)起來(lái)不靈活,有死點(diǎn),且工作起來(lái)噪音大,繞的燈絲螺距不均勻,解剖后軸承內(nèi)環(huán)滾道及軸承外環(huán)與主軸筒配合處內(nèi)環(huán)與軸外徑配合處均有不同程度的輕微的咬傷痕跡。現(xiàn)根據(jù)其失效形式進(jìn)行如下分析及改進(jìn)。

2 影響因素及預(yù)防改進(jìn)措施
2.1軸承本身內(nèi)在因素的影響
一般情況下,由于此原因而造成軸承損壞的可能性極小,這主要取決于軸承制造時(shí)的本身質(zhì)量精度。
預(yù)防改進(jìn):借助本廠檢測(cè)部門(mén),對(duì)此機(jī)構(gòu)上每個(gè)軸承進(jìn)行仔細(xì)檢測(cè),并按公差進(jìn)行分類,每0.0015mm范圍為一組分類,以備裝配時(shí)選配,凡未達(dá)到軸承本身精度要求的一律不得使用。
2.2 外在因素的影響
2.2.1軸承內(nèi)外圈公差配合設(shè)計(jì)精度對(duì)軸承壽命的影響
一般軸承的內(nèi)徑及外徑尺寸公差是按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)公差制造的,其內(nèi)圈與軸、外圈與座孔的配合松緊程度是根據(jù)國(guó)標(biāo)選擇配合的。此機(jī)構(gòu)中,軸選用js6,座孔選用H6,但由于此設(shè)備中主軸的特殊工作情況,當(dāng)主軸以30000rpm高速旋轉(zhuǎn)時(shí),會(huì)產(chǎn)生大量的熱,由于熱脹冷縮,使軸承內(nèi)外圈膨脹,當(dāng)外圈膨脹時(shí),而座孔公差又小,故會(huì)損壞軸承,內(nèi)圈膨脹時(shí),會(huì)與主軸外徑之間產(chǎn)生微小間隙,使軸承內(nèi)徑與軸之間有相對(duì)運(yùn)動(dòng),從而損壞軸承內(nèi)徑或主軸外徑。而當(dāng)座孔公差選用太大時(shí),即座孔與軸承外徑有間隙,由于其工作方式為懸臂,故容易損壞座孔與軸承外徑。所以根據(jù)圖示,軸承外徑與座孔的配合選用小間隙,軸承內(nèi)徑與軸的配合選用過(guò)渡配合中的小間隙,保證裝配時(shí)有0.002mm的間隙。
改進(jìn):通過(guò)大量試驗(yàn),軸選用js4,孔選用H4,并且裝配時(shí)根據(jù)軸承公差選配安裝。這雖然增加了加工難度,但確大大提高軸承壽命,延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命。
2.2.2 零件加工精度的影響
這主要是人為因素及機(jī)床精度的影響,在以前生產(chǎn)的繞絲機(jī)設(shè)備中,當(dāng)發(fā)現(xiàn)該設(shè)備生產(chǎn)的產(chǎn)品廢品率較高或整機(jī)出現(xiàn)故障時(shí),經(jīng)反復(fù)檢測(cè),此結(jié)構(gòu)中有近5%是由于零件不合格超差原因而造成的。
改進(jìn):加工此設(shè)備零件時(shí),采用高精度機(jī)床專用工裝,高級(jí)工專人加工,經(jīng)檢驗(yàn)員仔細(xì)檢驗(yàn),凡超差零件一律不得裝入設(shè)備。
2.2.3 安裝精度的影響
因?yàn)榇嗽O(shè)備為精密設(shè)備,而部分工人安裝時(shí)常出現(xiàn)以下錯(cuò)誤:
a.零件及軸承清洗不干凈;
b.安裝軸承時(shí),不采用專用工具,而用榔頭或金屬物錘擊;
c.安裝#5、#7、#10軸承時(shí)(見(jiàn)圖2),不注意安裝方向,致使油路不通;
d.安裝時(shí),軸承間隙調(diào)整不當(dāng)。
改進(jìn):
?、?安裝此部件時(shí),工作場(chǎng)所必須清潔,嚴(yán)格防塵,在整個(gè)裝配過(guò)程中應(yīng)仔細(xì)清洗全部零件,然后用壓縮空氣吹干,裝配前滴入少量6#機(jī)床主軸油,對(duì)高精度主軸及軸承應(yīng)注意保護(hù),輕取輕放;
②裝#6、#9軸承時(shí),應(yīng)兩只為一組,兩只的內(nèi)外徑應(yīng)挑選一致,允差0.002mm以內(nèi),裝時(shí)用手緊推入即可,嚴(yán)禁用榔頭或金屬物錘擊裝入;
?、垩b配時(shí)注意#5、#7、#10三個(gè)隔套的方向,必須保證油路暢通;
④裝配后應(yīng)檢測(cè)主軸的軸向竄動(dòng)在0.004mm以內(nèi),用0.5kgf推軸時(shí),軸向間隙應(yīng)在0.006~0.01范圍內(nèi);
?、輭夯裳b配前應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格挑選,每5件為一組,5件的受力和形變應(yīng)接近,裝入后應(yīng)保證主軸轉(zhuǎn)動(dòng)靈活;
?、薮瞬考b配完后應(yīng)做動(dòng)平衡實(shí)驗(yàn),動(dòng)平衡轉(zhuǎn)速為3000rpm,動(dòng)平衡偏心距允差0.318um;
⑦此部件裝完后,采用工裝,(如圖3所示),應(yīng)進(jìn)行空載試車(chē),先分別在5000rpm、10000rpm、15000rpm、20000rpm、25000rpm、30000rpm這幾種速度由低至高逐步升速試車(chē),每種轉(zhuǎn)速試車(chē)2小時(shí),每半小時(shí)潤(rùn)滑一次,且在整個(gè)過(guò)程中應(yīng)檢測(cè)軸承的溫升,若溫升超過(guò)18℃,應(yīng)立即停車(chē)檢修;
2.2.4潤(rùn)滑不良對(duì)軸承壽命的影響
本主軸采用滴油潤(rùn)滑,如果使用的潤(rùn)滑劑粘度較大,則不能正常滲入軸承,或者潤(rùn)滑油路不通,這些均會(huì)引起軸承壽命縮短
改進(jìn):
?、賾?yīng)檢測(cè)潤(rùn)滑油路是否暢通;
?、诓捎眠\(yùn)動(dòng)粘度為6.2~7.5mm2/s的N7機(jī)床主軸油潤(rùn)滑。
3 結(jié)束語(yǔ)
對(duì)于軸承這種精度要求很高的特殊零件,在使用和安裝時(shí)我們應(yīng)該嚴(yán)格規(guī)范化,只要注意以上幾個(gè)問(wèn)題,就會(huì)避免不必要的損失。通過(guò)我廠多年來(lái)對(duì)電光源設(shè)備的研究及與用戶的調(diào)研和溝通,在經(jīng)過(guò)大量實(shí)踐的基礎(chǔ)上逐步改進(jìn)后,我廠現(xiàn)生產(chǎn)的該型號(hào)繞絲機(jī)已日趨完善,并已形成大批量銷售,給我廠帶來(lái)可觀的經(jīng)濟(jì)效益。為電光源行業(yè)的用戶提供了可靠穩(wěn)定的設(shè)備,受到用戶的好評(píng)。
參考文獻(xiàn)
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