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太陽升電站臥式水輪機(jī)推力軸承故障分析處理

2010-11-18

作者:劉克仁 (城步苗族自治縣太陽升水電站)
  太陽升水電站共裝設(shè)四臺(tái)混流式臥式水輪發(fā)電機(jī)組。3、4號(hào)機(jī)組于1989年8月投產(chǎn);1、2號(hào)機(jī)組于1990年5月投產(chǎn)。四臺(tái)機(jī)組自運(yùn)行以來,多次發(fā)生推力軸承燒損事故。為提高推力軸承的安裝、檢修和運(yùn)行質(zhì)量,探索推力軸承的工作性能,摸清燒瓦事故的原因,我們對(duì)推力軸承運(yùn)行故障作出了如下分析與探討:
  一、推力軸承結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和參數(shù)
  1.結(jié)構(gòu)特點(diǎn):本臥式水輪發(fā)電機(jī)組,采用三支點(diǎn)軸承。推力軸承和前導(dǎo)軸承裝于同一軸承座內(nèi)。軸承采用自循環(huán)潤滑。水冷卻系統(tǒng)。推力軸承為機(jī)械調(diào)整結(jié)構(gòu)。調(diào)整機(jī)構(gòu)固定于軸承座上。
  2.參數(shù):
  額定出力1250KW
  額定轉(zhuǎn)速1000rad/min
  推力負(fù)荷5.6t
  瓦塊數(shù)10塊
  潤滑油30號(hào)透平油
  二、推力軸承安裝
  由于本機(jī)組鏡板與主軸聯(lián)成一體。刮瓦方法與常規(guī)方式有所不同。常規(guī)刮瓦方式有兩種,一種是鏡板工作面朝上,瓦加在鏡板上研磨刮瓦,為初刮瓦。安裝以后,用盤車精刮;另一種方法是鏡板壓在瓦上,用研磨機(jī)研磨利瓦。對(duì)小型臥式機(jī)組,我們采用推力在研磨平板上研磨刮瓦,刮削精度及進(jìn)油邊斜度按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。推力瓦的受力調(diào)整,采用固定主軸,用塞尺檢查調(diào)整推力瓦和鏡板之間的間隙。再轉(zhuǎn)動(dòng)主軸90℃,固定主軸,再用塞尺檢查每塊推力瓦與鏡板之間的間隙是否相等。如此反復(fù)檢查間隙,直到主軸在互成90℃的四個(gè)方位上每塊推力瓦與鏡板之間的間隙完全相等為止,至此,使每塊推力瓦受力均衡。
  三、推力軸承磨損原因的分析與處理
  4號(hào)機(jī)組1990年8月在運(yùn)行加負(fù)荷時(shí),引起推力瓦溫度急驟上升,推力瓦已全部磨損,鏡板面已被劃傷,其磨損深度有的圈痕達(dá)0.2mm深。采用常規(guī)方法對(duì)鏡板研磨拋光,更換推力瓦。開機(jī)啟動(dòng),空載運(yùn)行1h,推力瓦溫度就達(dá)60℃。從此溫度看。顯然不能帶負(fù)荷運(yùn)行、停機(jī)抽瓦檢查發(fā)現(xiàn)推力瓦仍有磨損,磨損處表面光亮呈鏡面狀,磨損部位在扇形瓦塊的外半圓上。
  1.鏡板表面光潔度要求很高,按設(shè)計(jì)要求達(dá)到11級(jí)精度以上,硬度要達(dá)到HB-180~220。4號(hào)機(jī)組鏡板由于上次處理未能達(dá)到要求,鏡板工作面呈暗灰色,光潔度下降,劃痕較多,并有很多圓形線條,且線條均在外圓部分與推力瓦磨損部位相吻合、因此決定將鏡板送邵陽水輪機(jī)廠車削磨平拋光。
  2.軸向水推力過大引起推力瓦溫度過高,在機(jī)組靜態(tài)下裝百分表于前軸承端蓋上端,啟動(dòng)機(jī)組,觀察百分表變化范圍,結(jié)果發(fā)現(xiàn),前軸承向蝸殼方向傾斜、機(jī)組緩慢轉(zhuǎn)動(dòng)。百分表從零逐漸上升。當(dāng)轉(zhuǎn)速達(dá)到額定轉(zhuǎn)速時(shí),百分表讀數(shù)為0.25~0.30mm。逐漸增加負(fù)荷,百分表讀數(shù)又成正比例上升。當(dāng)機(jī)組帶額定負(fù)荷125kW•h,百分表讀數(shù)達(dá)0.75~0.90mm。從推力瓦磨損痕跡明顯判斷:前軸承向前傾斜的原因:一是前軸承座機(jī)械強(qiáng)度不夠。二是水推力較大。對(duì)于前輪承座機(jī)械強(qiáng)度問題,由于我們加工條件有限,不考慮處理。因此只能從減少水推力這方面想辦法,查看水渦輪泄水孔,原設(shè)計(jì)有10個(gè)φ12mm泄水孔、泄水孔的作用,主要是使水輪機(jī)頂蓋下空間與工作輪下空間相溝通,以減少從上迷宮環(huán)漏水對(duì)頂蓋的壓力、減少這一壓力就可以減少水推力。泄水孔較小,迷宮環(huán)漏水較大,所以水推力增加、為此我們加大泄水孔直徑到φ17mm,帶額定負(fù)荷運(yùn)行,前軸承向前傾斜只有φ0.40mm左右了。
  3.推力瓦潤滑條件的好壞,是機(jī)組能否安全穩(wěn)定運(yùn)行的必要因素之一。推力軸承潤滑應(yīng)考慮到推力總負(fù)荷、額定轉(zhuǎn)速、扇形瓦形成油膜的條件、油的物理性能等因素。上述因素中,對(duì)形成良好油膜的條件是很難準(zhǔn)確計(jì)算的。臥式機(jī)組與立式機(jī)組相比,潤滑的條件就存在很大的差異,立式機(jī)組的整個(gè)推力瓦和鏡板的工作面全都浸入潤滑油中.機(jī)組啟動(dòng)前還頂起轉(zhuǎn)子以使油膜能迅速形成、而臥式機(jī)組鏡板只有下緣15~20mm浸入潤滑油中,唯有靠鏡板不斷旋轉(zhuǎn)、以鏡板的外緣部分粘帶一些潤滑油上來才能潤滑鏡板工作面。又由于鏡板外線是一光滑柱面。因此所帶油量極少,油膜很難建立。極易造成于磨擦,因此,我們又利用軸承有外循環(huán)潤滑油的條件,從外部直接引入冷卻油至鏡板工作面,從而改善了潤滑的狀況。
  通過以上努力,4號(hào)機(jī)組運(yùn)行1年多來,推力瓦溫度相當(dāng)穩(wěn)定,在夏季Z大氣濕下帶滿負(fù)荷運(yùn)行。推力瓦Z高溫度也只有50℃。今年,我們將4號(hào)機(jī)組處理經(jīng)驗(yàn)用于其它三臺(tái)機(jī)組,也同樣獲得好的結(jié)果,這證明我們的分析判斷及采取的措施符合實(shí)際,可供安裝和檢修臥式機(jī)組參考。
《農(nóng)村電氣化》 1994年08期