我廠Φ1.1m螺旋回轉(zhuǎn)篩1988年投入使用,結構見圖1?;剞D(zhuǎn)篩為滑動軸承支承、油杯潤滑,出現(xiàn)的問題:軸向竄動,軸瓦磨損較快,變形量大,且使用時間較短,中間懸掛軸承支承進灰嚴重,潤滑差、磨損快、更換頻繁。

圖1 回轉(zhuǎn)篩改進前結構
改進措施:
1)改滑動軸承為滾動軸承,軸承座選用機立窯主機傳動軸承座,利于備件自制及更換,軸承選用7524、3524各一盤,在軸承座上部開油槽,油杯可定期加黃油潤滑。但因支承件對回轉(zhuǎn)篩傳動載荷富裕量較大,軸承座內(nèi)空間較大,儲油多,軸承潤滑良好,運行過程中從未出現(xiàn)軸承升溫現(xiàn)象,經(jīng)檢查,油質(zhì)較好,沒有進灰現(xiàn)象,一次加注黃油即能滿足需要,故油杯加油潤滑一般可省略。
軸承座與箱體分離,選用兩層密封,即在蓋上加羊毛氈,后在軸上纏浸油石棉繩用水泥灰漿夯實,杜絕粉塵進入,實踐證明效果良好。
2)將原中空軸換為6440mm長的通軸,去除中間支承。機頭軸、機尾軸由Φ150圓鋼加工為階梯軸,與中空軸用Φ30圓柱銷聯(lián)結,單邊兩枚垂直90°分布,螺栓緊固,且都為過盈配合,嚴格保證同心度,提高其制造、裝配精度,改后如圖2所示。
圖2 回轉(zhuǎn)篩改進后結構
使用效果:回轉(zhuǎn)篩傳動系統(tǒng)改進共耗資1.7萬元,耗時2天,1998年8月改進該系統(tǒng)之前,臺時產(chǎn)量70t/h,包裝水泥10萬余t就更換中空軸一次,改后,臺時產(chǎn)量上升為95t/h且運行平穩(wěn),連續(xù)運轉(zhuǎn)16個月累計包裝水泥達30萬t未發(fā)生一次設備故障停機,后因1999年底操作工違章操作導致中空軸斷裂,修復利用到更換中空軸共包裝水泥近40萬t。20個月來,電動機電流穩(wěn)定,回轉(zhuǎn)體運轉(zhuǎn)輕快、平穩(wěn),沒有出現(xiàn)過設備故障停機,恢復了設備的正常生產(chǎn)能力。