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論大河家水電站燈泡貫流式機組軸承冷卻潤滑油系統(tǒng)的技術(shù)改造

2010-03-09

袁 鋒
(甘肅匯能新能源技術(shù)發(fā)展責(zé)任有限公司) 
  摘 要: 燈泡貫流式機組的軸承潤滑油系統(tǒng)一般采用外循環(huán)冷卻供油方式。就黃河大河家水電站機組軸承油系統(tǒng)在設(shè)計、制造和安裝中存在的問題如何改進(jìn)作一介紹,并提出幾點建設(shè)性設(shè)想。
  關(guān)鍵詞:燈泡貫流式機組;軸承潤滑油系統(tǒng);技術(shù)改造;設(shè)想
  1 概況
  黃河大河家水電站位于甘肅積石山縣大河家鎮(zhèn)、甘青公路黃河大橋上游約100m處黃河右岸邊。該電站總裝機容量6 Mw(2×3Mw),設(shè)計水頭7m,Z大水頭7.95 m,設(shè)計引用流量100.50m3/s。水輪機型號GZSIIIB-WP-275,發(fā)電機型號SFWG3000-40/2860。主機設(shè)備由重慶水輪發(fā)電機廠制造,設(shè)計單位甘肅省水電勘測設(shè)計研究院,安裝單位由甘肅省水電工程局承擔(dān)。在機組安裝過程中,發(fā)現(xiàn)了設(shè)計和制造上的諸多不合理之處,因各種原因?qū)ζ洳糠至悴考M(jìn)行了技術(shù)改造。
  2 潤滑油系統(tǒng)供油方式 
  本電站采用外循環(huán)冷卻間接供油方式,即油泵→高位油箱→主供油電磁閥→軸承→低位油箱。電站油務(wù)系統(tǒng)包括潤滑油系統(tǒng)和調(diào)速器油系統(tǒng),統(tǒng)一采用L-TSA46汽輪機油。
  3 油系統(tǒng)中存在的問題
  3.1 設(shè)備制造錯誤
  3.1.1 發(fā)電機推力軸承和徑向軸承為組合軸承,布置在轉(zhuǎn)子上游側(cè),設(shè)計采用單根油管(GN25 mm)供油進(jìn)行潤滑冷卻。分析設(shè)計原理:進(jìn)油管自機架+X方向進(jìn)入(機架內(nèi)油管路制造廠已配置),部分油量流入徑向軸瓦間隙(筒式瓦)潤滑冷卻后流回推力油盆;部分油量直接流入推力軸承油盆。推力油盆-Y方向兩側(cè)45°方向上各開設(shè)一溢油孔,其高度在油盆正常油位線上,通過軸承后的熱油經(jīng)溢油孔流進(jìn)推力軸承下方的回油槽。由回油槽流入低位油箱(即回油箱),低位油箱內(nèi)設(shè)雙層過濾器和雙冷卻器。
  徑向軸承座設(shè)計為水平套裝在機架內(nèi),按設(shè)計原理:機架內(nèi)供油管出口與軸承座進(jìn)油孔(孔徑φ20mm)應(yīng)在同一方向、同一位置,潤滑冷卻油方能順利進(jìn)入徑向軸瓦間隙;同時主軸旋轉(zhuǎn)方向為順時針,潤滑冷卻油隨主軸旋轉(zhuǎn)沿徑向軸瓦進(jìn)油邊進(jìn)入主軸下半部,形成油膜而起到潤滑冷卻作用。
  但是,在對徑向軸承座進(jìn)行解體、軸瓦刮研、組裝時發(fā)現(xiàn),軸承座進(jìn)油孔雖然也開在+X方向上,但與機架進(jìn)油管口水平錯位(偏向下游)達(dá)200mm,且機架與軸承座之間組裝配合間隙僅1mm。同時,在軸承座外圓上進(jìn)油孔與機架出油管口之間還設(shè)置了一道橡膠密封圈,要使?jié)櫥晚樌鬟M(jìn)徑向軸瓦內(nèi),根本沒有可能,經(jīng)查制造廠設(shè)計圖與實物對照兩者完全一致,說明是制造廠設(shè)計錯誤。
  3.1.2 轉(zhuǎn)輪槳葉操作壓力油泄漏問題。該電站水輪機轉(zhuǎn)輪為轉(zhuǎn)槳式,轉(zhuǎn)輪腔內(nèi)十字滑塊及槳葉樞軸潤滑油由高位油箱(即重力油箱)設(shè)置獨立管路供給(設(shè)計油壓0.18Mpa),而槳葉操作壓力油由調(diào)速器供給(設(shè)計油壓2.50Mpa)。因制造原因操作壓力油有泄漏現(xiàn)象,其泄漏量約為15L/h(數(shù)據(jù)由制造廠運行時提供)。由于潤滑油油壓低于操作油油壓,因而槳葉操作壓力油由高壓腔向低壓腔泄漏,壓力油經(jīng)泄漏進(jìn)入十字滑道內(nèi)經(jīng)潤滑油管路反竄到高位油箱。機組在運行時,調(diào)速器油壓裝置油槽內(nèi)的油量將逐漸減少,必須定時補充油量;而低位油箱內(nèi)(或回油箱)的油量則逐漸增加,必須定時排放,這將嚴(yán)重危害機組的正常運轉(zhuǎn)。
  經(jīng)試驗,每班次需向壓力油槽內(nèi)補充約150~200公升汽輪機油,而低位油箱則需排放相應(yīng)的油量,給正常運行帶來了不便和隱患(因電站設(shè)計圖紙未設(shè)計調(diào)速器系統(tǒng)與潤滑冷卻油系統(tǒng)之間的聯(lián)絡(luò)管)。
  3.2 設(shè)計缺陷
  3.2.1 管路布置上的缺陷。重力油箱向機組軸承供油采用單管獨立供油方式,水導(dǎo)軸承供油管徑為GN25 mm鍍鋅管,發(fā)導(dǎo)與推力軸承供油管徑為GN32 mm鍍鋅管(在軸承附近變徑為GN25 mm)。重力油箱安裝高程為1782.50 m,機組安裝高程為1765.50m,其落差造成的油壓為0.17Mpa(設(shè)計要求油壓為0.18Mpa)。上游流道底板高程為1 763.32m。發(fā)導(dǎo)、水導(dǎo)供油管布置于管道電纜層上游側(cè)墻內(nèi),發(fā)導(dǎo)與推力軸承供油管經(jīng)上游流道底板由燈泡頭下引入機組,管路為倒虹吸布置;水導(dǎo)軸承供油管沿管道電纜層底板由水輪機進(jìn)人孔引入。由于管路長、管徑小、彎頭多,管路沿程和局部損失造成軸承進(jìn)油口處實際油壓不足0.10Mpa。
  3.2.2 油系統(tǒng)管網(wǎng)中的缺陷
 ?、儆蛶炫c低位油箱、調(diào)速器壓力油槽之間僅設(shè)計了凈油供油管路,而未設(shè)計低位油箱、高位油箱、壓力油槽向油庫回收污油管路及相應(yīng)的輔助設(shè)備。當(dāng)機組潤滑冷卻油、調(diào)速器油需要進(jìn)入油庫污油桶凈化時就十分麻煩。低位油箱布置在廊道層回油箱室,安裝高程為1 761.80m,而油庫地坪高程為1 769m,二者相差7.20m。當(dāng)運行油需凈化時要臨時架設(shè)油泵及相應(yīng)管路等輔助設(shè)施,無形中增加了檢修不必要的工作量。②針對槳葉操作壓力油泄漏問題,設(shè)計上沒有給予足夠的重視和采取相應(yīng)的措施,以彌補設(shè)備制造上的不足。
  3.3 安裝中存在的問題 高位油箱安裝在主廠房頂部,各供油管從油箱底部引出,經(jīng)一懸空水平明管段后連接到管道電纜層上游側(cè)墻內(nèi)予埋管口,懸空高度為10.50m,安裝較為困難,結(jié)果安裝時將該段管路敷設(shè)成了逆坡降;另外,管路上設(shè)計選用的自動化元件有嚴(yán)重質(zhì)量問題,在2號機組試運行時,由于油管內(nèi)混入了空氣使供油中斷,造成了水導(dǎo)瓦嚴(yán)重?zé)齻黄韧C事件(自動化元件如電磁閥、流量信號器均未動作和發(fā)出信號)。
  4 技術(shù)改造
  4.1 針對推力徑向組合軸承進(jìn)油管口錯位問題,在充分領(lǐng)會設(shè)計原理和意圖的基礎(chǔ)上,將機架內(nèi)原管路取消(即封堵)。并設(shè)想在原管口向下游平移200mm的位置上重新開孔布設(shè)管路,經(jīng)查閱圖紙對照實物,分析認(rèn)為此方案行不通。原因是:機架是發(fā)電機的承重部件(機組為兩支點),同時還承擔(dān)著調(diào)節(jié)整臺機組的水平度和發(fā)電機定轉(zhuǎn)子空氣間隙的任務(wù),所以機架在結(jié)構(gòu)上對強度和剛度要求很高,采用箱式結(jié)構(gòu)雙層鋼板焊接而成,鋼板厚度40mm。若在其上開孔(孔徑Z小在30mm以上)只有兩個途徑:一是鉆孔,二是氧氣割圓?,F(xiàn)場鉆孔不具備條件,返廠時間不允許;而現(xiàn)場割圓雖能完成,但無法保證機架局部受熱變形問題。
  在對照實物時,發(fā)現(xiàn)徑向軸承座頂部(+Y方向)有一加工通孔,孔徑為20mm,可否利用此孔作為潤滑冷卻油進(jìn)口?經(jīng)分析論證:機架上部布置有風(fēng)道(為不受力結(jié)構(gòu)),如果將管路由風(fēng)道進(jìn)入(筋板厚度20mm)連接到軸承頂部的加工通孔上,由于供油路徑的改變,潤滑冷卻油先進(jìn)入徑向軸承,然后流回推力油盆,這就充分保證了徑向軸承的潤滑冷卻油量,比原設(shè)計更為合理。認(rèn)為此方案可行,經(jīng)試驗改造后的軸承管路,供油效果良好。
  4.2 針對槳葉操作壓力油泄漏問題,考慮到低位油箱內(nèi)的多余油量應(yīng)及時排出,同時應(yīng)將此部分“多余”油量及時補充到壓力油槽。改造時利用低位油箱的排油孔(制造時予留兩個排油孔),將兩臺油箱聯(lián)接后利用管路與漏油箱連接(低位油箱與漏油箱同高程)。由漏油箱上的油泵將“多余”油量直接送回壓力油槽。
  另外將兩臺高位油箱也串聯(lián)起來,因為,兩臺機組在運行時,高、低位油箱的油位不可能在同一時間內(nèi)在同一刻度上,必定有差距,這樣兩臺機組可以互補盈虧,提高機組運行的可靠程度(在試運行期間,高、低位油箱內(nèi)的液位信號器因質(zhì)量問題,曾造成高位油箱內(nèi)的油量放空而未動作發(fā)信號,低位油箱內(nèi)的油量外溢而油泵未啟動而造成被迫停機事件)。經(jīng)改造后的廠內(nèi)油務(wù)系統(tǒng)聯(lián)成了一個整體循環(huán)管網(wǎng),滿足了機組正常運行的需要。
  5 幾點設(shè)想
 ?、僭诟呶挥拖渑c油庫之間增設(shè)一條聯(lián)絡(luò)管路;②在高位油箱與壓力油槽之間增設(shè)一條聯(lián)絡(luò)管路;③在低位油箱與壓力油槽之間增設(shè)一條聯(lián)絡(luò)管路;④在低位油箱與漏油箱之間增設(shè)一條聯(lián)絡(luò)管路;⑤在低位油箱與油庫之間增設(shè)一條聯(lián)絡(luò)管路;⑥建議在今后機組軸承潤滑供油管路設(shè)計時,從高位油箱到每臺機組應(yīng)盡可能采用獨立大口徑管道供油,到機組附近再分支管到軸承,這樣,一是減小管路的沿程和局部損失,保證供油壓力和油量;二是節(jié)省材料和減少安裝工作量;⑦建議制造廠在今后生產(chǎn)同型號機組時,把槳葉操作壓力油泄漏問題作為研究課題徹底解決。
  增設(shè)以上管路及相應(yīng)附屬設(shè)備,即可將電站各自獨立的潤滑油系統(tǒng)和調(diào)速油系統(tǒng)改造成一個有機的整體的電站油務(wù)系統(tǒng),將極大地提高電站運行的可靠程度,同時改善和減少了運行隱患及運行工作量。