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2010-02-09
淮南礦務(wù)局新莊孜自備電廠共裝有31-25型汽輪機(jī)3臺(tái),采用母管制供汽,與其配套的是額定蒸發(fā)量為75t/h的5臺(tái)循環(huán)流化床鍋爐。該廠#1機(jī)(以下簡(jiǎn)稱新礦#1機(jī))為上海汽輪機(jī)廠50年代末出廠的產(chǎn)品,在此之前已經(jīng)在淮南田家庵運(yùn)行了30多年,于1994年8月遷到淮南礦務(wù)局所屬的新莊孜煤礦內(nèi)。重新安裝的#1機(jī)的調(diào)試任務(wù)由我所承擔(dān),經(jīng)過(guò)各方面的努力,于1999年8月28號(hào)完成了72+24小時(shí)試運(yùn)轉(zhuǎn),為機(jī)組的正常生產(chǎn)運(yùn)行創(chuàng)造了條件。
因設(shè)備陳舊、設(shè)計(jì)、安裝等方面存在問(wèn)題,調(diào)試過(guò)程并非一帆風(fēng)順。軸封問(wèn)題就是試轉(zhuǎn) 過(guò)程中所暴露出的諸多問(wèn)題中的一個(gè)。
1、問(wèn)題發(fā)現(xiàn)的經(jīng)過(guò)及現(xiàn)象
機(jī)組在啟動(dòng)之前開(kāi)啟射水泵抽真空時(shí)發(fā)現(xiàn),未送軸封汽時(shí)真空只能達(dá)到-36kPa,并且隨著啟動(dòng)次數(shù)的增加,還有緩慢降低的趨勢(shì)。在送上軸封汽后,真空提高很快,至機(jī)組并網(wǎng)帶負(fù)荷時(shí)真空可達(dá)到-95kPa。但在負(fù)荷逐漸升高的過(guò)程中,從高壓端軸封處向外漏汽明顯,在維持真空的前提下,關(guān)小軸封進(jìn)汽并不能完全消除。負(fù)荷升至12500kW時(shí),高壓端漏汽量明顯增大,并一直持續(xù)到20000kW,伴隨著漏汽產(chǎn)生了大量的油煙,20000kW以上時(shí),漏汽量 和油煙量又顯著減少。從整個(gè)啟動(dòng)過(guò)程來(lái)看,軸封系統(tǒng)的泄漏已經(jīng)嚴(yán)重威脅到了機(jī)組的安全運(yùn)行了。
2、機(jī)組主要技術(shù)參數(shù)和軸封系統(tǒng)工作原理簡(jiǎn)介
額定功率:25000kW
額定進(jìn)汽量:120t/h
額定進(jìn)汽壓力溫度:3.34MPa/430
一級(jí)抽汽壓力和溫度:1.12MPa/309
二級(jí)抽汽壓力和溫度:0.48MPa/222.5
排汽壓力:0.0062MPa
#1機(jī)軸封汽源為新蒸汽,壓力為3.34MPa,溫度為430℃。轉(zhuǎn)子高低壓缸兩端軸頸上車有汽封槽,汽缸上的汽封片裝有高低相間的梳狀齒,與軸頸上的汽封槽相配合,二者間留有適當(dāng)?shù)拈g隙。本機(jī)前后端軸封各有4個(gè)汽封環(huán),為了敘述上的方 便,從內(nèi)向外依次編號(hào)為1、2、3、4汽封環(huán)?,F(xiàn)以前軸封為例說(shuō)明#1機(jī)軸封系統(tǒng)的工作原理 。
內(nèi)側(cè)的#1、#2汽封環(huán)組成內(nèi)汽封,#3、#4組成外汽封,內(nèi)外汽封之間構(gòu)成X腔室,它為軸封汽的進(jìn)口,軸封進(jìn)汽管與X腔室相通;#3、#4汽封環(huán)間形成Y腔室,它為軸封汽的出口,軸封信號(hào)管由此引出。正常運(yùn)行時(shí)保持軸封信號(hào)管少量冒汽,使Y腔室處于微正壓狀態(tài)。當(dāng)汽輪機(jī)在沖轉(zhuǎn)過(guò)程中或低負(fù)荷狀態(tài)時(shí),缸內(nèi)汽壓較低,與外界相比處于負(fù)壓狀態(tài),軸封進(jìn)汽中的一部分經(jīng)#1、#2汽封環(huán)節(jié)流后漏入汽缸,另外一部分經(jīng)汽封環(huán)3后與外界漏入的空氣相平衡,匯集在Y腔室后經(jīng)信號(hào)管排出。當(dāng)缸內(nèi)壓力逐漸升高到高于大氣壓時(shí),此時(shí)缸內(nèi)的蒸汽有向外漏的趨勢(shì),但經(jīng)過(guò)汽封環(huán)的多次節(jié)流后,漏出缸外的汽量就非常小了;當(dāng)機(jī)組負(fù)荷達(dá)50%以上時(shí),高壓端前軸封的漏汽已經(jīng)能滿足低壓端軸封的要求了,此時(shí)可關(guān)閉軸封新蒸汽汽源;負(fù)荷繼續(xù)升高時(shí)通過(guò)調(diào)整軸封溢流閥調(diào)節(jié)軸封汽量,以減少工質(zhì)的損失,同時(shí)滿足機(jī)組真空的要求。
3、新礦#1機(jī)軸封問(wèn)題的原因分析
由問(wèn)題的現(xiàn)象我們不難得出這樣的結(jié)論:汽封間隙過(guò)大是造成這一問(wèn)題的根本原因。汽輪機(jī)在安裝時(shí)對(duì)汽封間隙要求較高,要求調(diào)整在0.5mm,且誤差不超過(guò)0.05mm。若間隙太小,則高速旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)子和機(jī)組的正常振動(dòng)會(huì)危及到汽封片的安全;若間隙太大,則又起不到密封的作用。是什么原因造成的汽封間隙過(guò)大呢?查閱安裝資料,發(fā)現(xiàn)安裝調(diào)整后的間隙值比要求值高出0.3mm。由于安裝時(shí)汽封片沒(méi)有新配件,采用的仍然是舊的汽封片,多年的磨損已使汽封片的密封性能大大降低了。軸封汽源參數(shù)太高是造成泄漏量大的又一原因。本就偏大的汽封間隙,又由于汽封片前后壓差的提高必然造成了較大的漏汽量。從另一方面看,汽輪機(jī)軸封回汽經(jīng)由信號(hào)管直接排向大氣,這種設(shè)計(jì)不但會(huì)造成工質(zhì)的損失,而且由于排汽背壓的
影響,容易造成回汽不暢。新的設(shè)計(jì)大多為在軸封汽出口增加軸封風(fēng)機(jī),從而使軸封排汽腔室Y一直處于微負(fù)壓狀態(tài),這必然會(huì)有效地消除蒸汽外漏現(xiàn)象,還為工質(zhì)的回收創(chuàng)造了條件。檢查發(fā)現(xiàn):升負(fù)荷過(guò)程中油煙的產(chǎn)生是由于#1軸承擋油環(huán)處向外滲油,經(jīng)外漏的軸封蒸汽烘烤所致。但為何前軸封處的泄漏量在20000kW以上時(shí)反而有所減少呢?通過(guò)運(yùn)行數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),前軸封處泄漏量的大小與機(jī)組的軸向位移密切相關(guān),機(jī)組負(fù)荷從零增至25000kW的過(guò)程中,軸向位移也增至0.6mm。當(dāng)軸向位移在0.4mm左右時(shí),軸封處漏汽量為Z大。究其原因,轉(zhuǎn)子在作軸向膨脹時(shí),使汽缸和轉(zhuǎn)子間產(chǎn)生了相對(duì)位移,從而改變了汽封齒和汽封槽之間的軸向間隙,并影響到汽封的效果,尤其當(dāng)汽封齒與汽封槽之間的徑向間隙偏大時(shí),它對(duì)汽封效果的影響就更加明顯了。
4、解決新礦#1機(jī)汽封問(wèn)題的幾點(diǎn)建議
由上述分析可知,新礦#1機(jī)高壓端軸封漏汽的原因是多方面的。必須對(duì)系統(tǒng)和設(shè)備作出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn),以下是個(gè)人的幾點(diǎn)看法:
(1)在大修之時(shí)更換前后汽封片,調(diào)整汽封間隙使之達(dá)到安裝的要求。
(2)條件具備時(shí),增加一路汽封汽源,可考慮從二級(jí)抽汽母管接出,使新蒸汽汽源只作為備 用汽源,以改善汽封的工作環(huán)境。
(3)建議在軸封回汽管出口處加裝風(fēng)機(jī),條件許可時(shí),并可加裝軸封加熱器,用以提高汽封 效果及回收熱量和工質(zhì)。
(4)消除軸承擋油環(huán)處漏油的問(wèn)題。
通過(guò)以上的措施,一定會(huì)使新礦#1機(jī)軸封問(wèn)題得以較好解決。