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50t轉(zhuǎn)爐軸承座潤滑改造

2009-11-11

某廠生產(chǎn)的50t轉(zhuǎn)爐,在轉(zhuǎn)爐耳軸軸承處采用的是傳統(tǒng)的稀油潤滑方式。在轉(zhuǎn)爐設備的使用過程中,發(fā)現(xiàn)軸承座存在漏油現(xiàn)象。通過對軸承解體檢查發(fā)現(xiàn),軸承滾柱與內(nèi)外圈運動副之間稀油并沒有形成真正的油膜,加之耳軸托圈密封很難保證,進入軸承的稀油泄漏現(xiàn)象時有發(fā)生,在運動副之間產(chǎn)生銹斑。如果長期運行,必然會使軸承滾柱磨損不均,造成軸承柱碎裂,致使如此關鍵設備的軸承達不到正常使用壽命就被迫更換。另外,由于潤滑油的泄露,嚴重的影響了現(xiàn)場的操作環(huán)境,而且在鋼渣噴濺時可能會引發(fā)火災事故,造成人力、物力和財力的極大浪費。
  軸承座漏油的原因分析:轉(zhuǎn)爐耳軸兩側(cè)軸承內(nèi)徑為800mm,外徑為1150mm,工作轉(zhuǎn)速為1rpm,由于工作性質(zhì)決定了轉(zhuǎn)爐在小于360°的范圍內(nèi)往復運轉(zhuǎn),因此,采用稀油潤滑必然會造成軸承的局部不能得到正常的潤滑。其次,轉(zhuǎn)爐耳軸軸承座密封采用球面密封結(jié)構,并在球面密封端蓋與球面壓緊環(huán)之間加裝密封填料,球面密封端蓋與球面壓緊環(huán)在加工過程中存在加工誤差,使兩零件的球面不可能達到完全吻合,造成潤滑油的泄露。再者,一般填料耐高溫性能差,易在高溫作用下風化失效,在轉(zhuǎn)爐傾動時仍會有灰塵進入。
  改造方案:將轉(zhuǎn)爐耳軸軸承的潤滑方式由稀油潤滑改為干油潤滑方式,同時將軸承座的密封方式改為專用密封圈加迷宮式密封的方式。潤滑油的進油口仍選擇在軸承座的上部,可使用原來的進油孔。原來采用稀油潤滑時,軸承外圈無潤滑油溝及進油口,潤滑油由軸承的側(cè)面進入。若采用干油潤滑顯然不能采用這種進油方式,故需特殊定做軸承的外圈有潤滑油溝及均布的進油口的軸承。另外,傳統(tǒng)的鈉、鋰基潤滑油脂,存在著粘附力差、不能抗強淋水沖擊,易流失,易乳化的缺點;高溫輻射下低閃點,理化性能嚴重破壞,在冶金設備潤滑的應用范圍逐漸萎縮。因此,可以用高閃點、粘附力強的潤滑油脂取而代之,脲基脂就是其中的一種。脲基脂在高溫下,具有較高滴點、閃點,在強淋水沖擊下,具有極好的抗水和防銹潤滑性能。
  經(jīng)過改進后的轉(zhuǎn)爐在安裝使用后,再沒有出現(xiàn)漏油的現(xiàn)象。這樣就杜絕了煉鋼時因噴濺引發(fā)的火災現(xiàn)象,并改善了現(xiàn)場的操作環(huán)境。鋼廠使用一定時期后,對軸承座進行拆檢時,發(fā)現(xiàn)即使密封出現(xiàn)老化、密封不嚴導致雜質(zhì)進入軸承座內(nèi),油脂由米黃色變?yōu)榛液稚S承滾道內(nèi)仍有油膜存在,軸承游隙基本未變。這樣,既降低了生產(chǎn)制造的費用,又降低了用戶備件更換、設備維護的費用,同時,也延長了設備的使用壽命。(榕霖)